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注塑中央供料系統的故障排除案例
案例一:原料輸送不暢 - 吸料嘴堵塞
某注塑工廠在生產過程中,發現一臺注塑機對應的供料線路出現原料輸送不暢的情況,導致注塑機頻繁缺料停機。技術人員首先檢查了真空上料機的真空度,發現真空度在正常范圍內。隨后,對輸送管路進行分段檢查,當拆卸到吸料嘴部位時,發現吸料嘴被原料結塊嚴重堵塞。由于該工廠使用的部分原料具有吸濕性,在儲存和輸送過程中,如果環境濕度控制不當,容易出現結塊現象。此次故障就是因為原料結塊,在吸料過程中逐漸堆積在吸料嘴處,*終導致堵塞。技術人員清理了吸料嘴內的結塊原料,并對儲料罐內的原料進行了檢查,對受潮結塊的原料進行了干燥處理。同時,加強了原料儲存環境的濕度控制,安裝了除濕設備,將環境濕度穩定在原料要求的范圍內。經過這些措施,該供料線路恢復正常,未再出現因吸料嘴堵塞導致的輸送不暢問題。
案例二:干燥效果不佳 - 干燥機風量不足
另一家工廠在生產對水分含量要求極高的工程塑料時,發現產品出現了銀絲、氣泡等缺陷,經檢測是原料干燥效果不佳導致水分含量超標。技術人員對干燥機進行檢查,發現干燥溫度設置符合原料要求,但干燥機出風口的風量明顯較小。進一步檢查發現,干燥機的風機葉輪上積累了大量的粉塵和原料碎屑,導致風機轉動阻力增大,風量下降。由于該工廠在生產過程中,沒有定期對干燥機進行清潔維護,使得風機葉輪長期處于惡劣的工作環境中。技術人員拆卸了風機葉輪,進行了徹底的清潔和保養,并更換了干燥機的空氣過濾器。同時,制定了干燥機定期維護計劃,每周對風機和過濾器進行清潔檢查,每月對干燥機的整體性能進行一次**檢測。經過維護后,干燥機的風量恢復正常,原料干燥效果良好,產品質量得到了有效保障。
案例三:設備異常噪音 - 設備安裝不牢固
某注塑車間在運行中央供料系統時,聽到明顯的異常噪音,且噪音來源不明確。技術人員通過仔細聆聽和排查,發現噪音是從一臺螺旋輸送機處發出。檢查螺旋輸送機的各個部件,發現固定螺旋輸送機的地腳螺栓有兩顆松動,導致設備在運行過程中發生晃動,從而產生異常噪音。這可能是由于設備在長期運行過程中受到振動影響,地腳螺栓逐漸松動。技術人員重新緊固了地腳螺栓,并使用水平儀再次調整了螺旋輸送機的水平度。同時,對系統內其他設備的安裝固定情況進行了**檢查,確保所有設備安裝牢固。經過處理,異常噪音消失,系統運行恢復平穩。
案例四:電氣故障 - 傳感器故障
一家注塑企業在生產過程中,中央供料系統頻繁出現誤報警現象,顯示某個儲料罐原料已滿,但實際儲料罐內原料并未達到滿料狀態,影響了正常的供料節奏。技術人員首先檢查了中央控制臺的程序,未發現異常。接著對與該儲料罐相關的傳感器進行檢測,發現用于檢測料位的光電傳感器表面附著了大量的灰塵和原料粉塵,導致傳感器的光線發射和接收受到干擾,從而產生誤信號。由于該車間的生產環境灰塵較大,而對傳感器的日常清潔維護工作不到位,使得傳感器積累了較多的污垢。技術人員清潔了光電傳感器的表面,并對其靈敏度進行了重新校準。同時,加強了車間環境的清潔管理,增加了清掃次數,并為傳感器安裝了防護裝置,防止灰塵和原料粉塵的附著。經過改進,傳感器恢復正常工作,系統誤報警問題得到解決。